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匈牙利南佩斯污水處理廠改造案例

1.1污水處理廠介紹


  南佩斯污水處理廠始建于1966年,規(guī)模為3萬(wàn)m3/d,采用高負(fù)荷活性污泥工藝,曝氣池HRT為2.5 h.污水處理廠原處理流程包括兩條分支,每條分支有8個(gè)生物反應(yīng)器作為曝氣池,并聯(lián)運(yùn)行。20世紀(jì)80年代初,該污水處理廠進(jìn)行了擴(kuò)建,新增了兩個(gè)處理流程,每個(gè)流程仍包括兩條分支,每條分支仍設(shè)8個(gè)曝氣池。

  20世紀(jì)80年代末,匈牙利制定了更為嚴(yán)格的水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn),相應(yīng)推動(dòng)了新的處理工藝和技術(shù)的研發(fā)。污水處理廠除了要滿足新的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)外,其處理水量也大幅增長(zhǎng),同時(shí)污泥量的增加,使污泥處理設(shè)施無(wú)法滿足需求,迫切需要改造。在這種情況下,布達(dá)佩斯城市污水公司承擔(dān)了污水處理廠的改建工程。
  

1.2改造技術(shù)


  經(jīng)過(guò)試驗(yàn)研究,將原有的8個(gè)曝氣池由并聯(lián)改為串聯(lián),而且在整個(gè)反應(yīng)器的前1/4區(qū)域增設(shè)厭氧區(qū),以獲得生物除磷的效果。原并聯(lián)流程和改造后的串聯(lián)流程示意見圖2.
  

1.3改造效果


  改造后的系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,SVI比較低且穩(wěn)定,約為100 mL/g.該結(jié)果與理論預(yù)測(cè)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)非常吻合,將反應(yīng)器由并聯(lián)布置改為串聯(lián)布置增加了系統(tǒng)的處理階段,進(jìn)而改善了污泥的沉降性能。
  出水CODc.的變化情況表明,系統(tǒng)的改造改善了有機(jī)物的去除效果,有機(jī)物的降解更加徹底,原系統(tǒng)出水CODc,為100 mg/L,改造后降至70 mg/L.運(yùn)行過(guò)程沒有達(dá)到預(yù)期的生物除磷效果,經(jīng)分析是由于微生物吸收的磷中有60%隨污泥處理上清液又回流到系統(tǒng),通過(guò)采用投加石灰化學(xué)沉淀除磷的工藝,系統(tǒng)的除磷效果有明顯改善,但出水中磷的濃度隨著回流污泥中硝酸鹽濃度的升高而增加。
  改造后的系統(tǒng)仍不能實(shí)現(xiàn)有效的硝化和除磷,還需進(jìn)一步改進(jìn)。
  

1.4進(jìn)一步的技術(shù)改造


  由于污水處理廠面積有限,沒有考慮擴(kuò)建現(xiàn)有活性污泥單元,而采用能完成硝化和反硝化的生物濾池系統(tǒng)。在進(jìn)水CODc,為500 mg/L,TN為40mg/L,TP為7 mg/L的情況下,采用新工藝后,出水中CODc,為50 mg/L,TN為10 mg/L,TP為1mg/L.工藝要求反硝化段應(yīng)盡可能多地利用進(jìn)水中的有機(jī)碳,由于二沉池可承擔(dān)的負(fù)荷有限,硝化液回流比受到限制,工藝采用后置反硝化的布置方式,并在反硝化濾池內(nèi)投加甲醇作碳源以徹底去除污水中的硝酸鹽。此外,系統(tǒng)除磷通過(guò)強(qiáng)化沉淀實(shí)現(xiàn)。