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某鋼廠高爐爐頂爆炸事故

一、事故經(jīng)過

        某鋼廠原定3月30日對5#高爐進行計劃檢修,但由于當(dāng)日夜班爐溫向涼,5:40分高爐產(chǎn)生冷懸料,并風(fēng)口有涌渣現(xiàn)象。值班工長董某及時通知車間主任呂某、生產(chǎn)廠長翟某。車間主任、生產(chǎn)廠長分別于6:00、6:20到達現(xiàn)場,采取措施。6:10分減風(fēng)到146千帕,6:25分左右11號風(fēng)口有渣燒出,看水工及時用高壓水冷卻封住,由于擔(dān)心高爐產(chǎn)生崩料后灌死并燒穿風(fēng)口,高爐改常壓操作,為緊急休風(fēng)做準備。6:35分改切斷煤氣操作,爐頂、重力除塵器通蒸汽。6:50分觀察爐況比較穩(wěn)定,又減風(fēng)到70千帕,稍后又發(fā)現(xiàn)有風(fēng)口涌渣現(xiàn)象。7:10分加風(fēng)到89千帕,壓量關(guān)系好轉(zhuǎn),但頂溫明顯上行。為控制爐頂溫度,從7:35分開始間斷打水,控制頂溫在300-350℃。8:15分左右高爐工況呈好轉(zhuǎn)趨勢。但發(fā)觀此間料尺沒動,懷疑料尺有卡阻,值班工長董某叫2名煤防員、2名檢修人員到爐頂平臺對料尺進行檢查。在8:39分左右,爐內(nèi)塌料引起爐頂發(fā)生爆炸,造成6人死亡(爐頂4人全部死亡,渣口平臺處2人死亡),6人受傷的事故。
二、事故原因
        1.爆炸是由于高爐長時間懸料(約3小時),爐內(nèi)下部形成較大空間,成為一個高溫高壓的容器,而爐身上部形成膨料(固體料柱),又因為高爐已經(jīng)切斷煤氣操作,高爐爐頂放散閥打開,爐頂和大氣相通。又因爐頂溫度逐步升高,超過頂溫規(guī)定溫度350度,在40分鐘內(nèi)斷續(xù)打水控制爐頂溫度在300-350℃之間。當(dāng)爐頂突發(fā)塌料后,爐頂瞬間產(chǎn)生負壓,空氣從爐頂放散閥處瞬間進入爐內(nèi),爐身上部含有水的固體料柱突然塌落,附著在固體料柱上的水遇高溫后分解產(chǎn)生氫氣和氧氣,和爐內(nèi)下部的高溫煤氣突然混合后(爐內(nèi)下部溫度高于1000度),發(fā)生爆炸。
        2.引起高爐爐頂爆炸事故屬工藝、技術(shù)層面原因,參照《中華人民共和國安全生產(chǎn)行業(yè)標準》AQ2002-2004“煉鐵安全規(guī)程”,對應(yīng)國豐公司“煉鐵作業(yè)指導(dǎo)書”(以下簡稱作業(yè)指導(dǎo)書)認為原因有以下幾點:
        3.值班工長在爐涼初期,未嚴格執(zhí)行該廠值班工長作業(yè)指導(dǎo)書4.2.4爐涼中“向涼階段,可增加風(fēng)穩(wěn)、噴煤量,減風(fēng)控制料速”的規(guī)定,值班工長雖然按規(guī)定提高風(fēng)溫,增加噴煤量,但未能有效地減風(fēng)控制料速,造成冷懸料。值班工長在操作中發(fā)現(xiàn)懸料后因風(fēng)口有涌料現(xiàn)象,但因擔(dān)心坐料灌死風(fēng)口,未按作業(yè)指導(dǎo)書《4.2.4爐涼》中“風(fēng)口前涌渣且懸料時只有在出凈渣鐵并適當(dāng)噴吹鐵口后才能坐料,坐料時要打開風(fēng)口窺視孔防止彎頭灌渣”的規(guī)定,沒有把握有利時機進行果斷坐料處理。同時,也未執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書《4.2.7懸料》中“有灌風(fēng)口危險,應(yīng)先放凈渣鐵再坐料,一般放風(fēng)時間不得超過3分鐘”的規(guī)定進行坐料操作。是造成此次事故發(fā)生的直接原因。
        4.車間主任、生產(chǎn)廠長到位后,未能采取果斷措施組織坐料,對值班工長操作指揮不利,造成了長時間懸料,使爐內(nèi)空間變大,是造成此次事故發(fā)生的重要原因。
        5.企業(yè)對管理及操作人員技術(shù)培訓(xùn)不夠,造成現(xiàn)場指揮及操作人員安全技術(shù)素質(zhì)不高,特別是對失常爐況判斷及處置能力不夠,是造成此次事故的原因之一。
        專家組認為,此次事故屬于違反技術(shù)操作規(guī)程造成的責(zé)任事故。