河南某熱電“5·7”高壓水沖洗人身傷亡事故調(diào)查報告
事故概況
(一)事故發(fā)生前概況
1.檢修工作安排
2號機組5月1日停機,開始停備檢修,工期20天。檢修工作包括2號機凝汽器內(nèi)部清洗、空預(yù)器蓄熱元件沖洗作業(yè)。根據(jù)檢修任務(wù),駐馬店公司完成檢修策劃書,檢修網(wǎng)絡(luò)圖、檢修作業(yè)(文件包)指導(dǎo)書等準備工作。
2號機凝汽器清洗項目由豐元電力承擔(dān),空預(yù)器沖洗項目按照合同應(yīng)由泰達機電承擔(dān)。豐元電力凝汽器沖洗項目實際組織者蘇某杰,同時以泰達機電委托代表人身份組織空預(yù)器沖洗工作。蘇某杰組織蘇某來、解某友、蘇某東、劉某波、蘇某杰、程某齊等六名人員進行施工,豐元電力為該六名人員購買了雇主責(zé)任險。
2.人員及入場情況
至5月5日,豐元電力組織完成蘇某來、解某友、蘇某東、蘇某杰、劉某波、程某齊等6人的入廠培訓(xùn)教育。
5月6日-7日,駐馬店公司對蘇某來、解某友、蘇某東、蘇某杰、劉某波、程某齊等6人進行了汽機專業(yè)安全培訓(xùn)考試。程某齊培訓(xùn)考試未通過。
5月7日,駐馬店公司汽機主管周某東安排為蘇某來、蘇某杰、劉某波辦理生產(chǎn)區(qū)域出入手續(xù),組織汽機側(cè)施工。解某友、蘇某東因為未完成鍋爐班組培訓(xùn),未辦理生產(chǎn)區(qū)域出入手續(xù)。
3.高壓清洗車準備情況
5月3日-7日,豐元電力郭某等人申請,經(jīng)駐馬店公司設(shè)備、運行等部門審核、設(shè)備部主任楊勇批準,辦理完畢凝汽器、空預(yù)器高壓清洗車臨時施工用電、消防水用水申請,完成空預(yù)器高壓清洗車送電和消防水管線連接工作。
4.項目及作業(yè)文件準備情況
5月1日-5日,駐馬店公司完成了檢修相關(guān)文件資料簽批。凝汽器高壓水沖洗高風(fēng)險作業(yè)開工手續(xù)由生產(chǎn)副總經(jīng)理楊某簽批。空預(yù)器沖洗方案由駐馬店公司設(shè)備部鍋爐點檢李某編制、鍋爐主管任某華審核、主任楊某審批,作業(yè)指導(dǎo)書由豐元電力許某貴編制、郭某審核,駐馬店公司楊某復(fù)核、副總經(jīng)理楊某審批。
5月6日11時54分,豐元電力汽機工作負責(zé)人郭某辦理“2號機循環(huán)水系統(tǒng)檢修工作票(含凝汽器清洗和涼水塔清淤)”(工作票號3740RJP202230506025)。5月7日16時40分左右,蘇某來帶領(lǐng)劉某波進行凝汽器高壓清洗車調(diào)試,18時00分左右調(diào)試結(jié)束結(jié)束。21時10分左右,設(shè)備部汽機點檢職亞某負責(zé)監(jiān)護,劉某波、蘇某杰開展2號機凝汽器清洗作業(yè)?!竟娞枺弘娏棥?/p>
5月4日、5月5日,豐元電力工作負責(zé)人許某貴分別辦理“2號爐風(fēng)煙系統(tǒng)檢修”(票號3740RJP220230504017)工作票及其附票“2號爐A、B空預(yù)器檢修”二級有限空間工作票(票號3740YXP220230505005)。5月7日19時25分,駐馬店公司設(shè)備部工作票簽發(fā)人任某華將蘇某來、解某友、蘇某東、蘇某杰、劉某波等5人添加到工作票工作班。工作票未明確空預(yù)器清洗作業(yè)內(nèi)容,工作負責(zé)人許書貴未安排當(dāng)天空預(yù)器沖洗工作。
(二)事故發(fā)生經(jīng)過
5月7日21時15分左右,蘇某來帶領(lǐng)解某友(死者)、蘇某東擅自進入鍋爐區(qū)域,開展空預(yù)器沖洗設(shè)備檢查調(diào)試工作。蘇某來、蘇某東、解某友對清洗車進行啟動、升壓試車,壓力達到30MPa。蘇某來調(diào)整壓力后,去距離高壓清洗車10米遠的消防水箱,調(diào)整消防水閥門以保持高壓清洗車水箱水位?!竟娞枺弘娏棥?/p>
21時40分左右,蘇某來、蘇某東突然聽到高壓水出口側(cè)發(fā)出很大響動聲,立即跑到事發(fā)點,發(fā)現(xiàn)解某友捂住大腿處,高壓清洗車出水管接頭脫開,蘇某來立即停運清洗設(shè)備。
21時43分,蘇某東打電話找附近熟人蘇岐明尋求幫助。蘇某來去借電動三輪車。
21時46分,蘇某明撥打了120。
22時10分,蘇某來等人將解某友用電動三輪車送往廠外與120急救車會合,開展現(xiàn)場搶救,隨后豐元電力項目經(jīng)理丁某明等將解某友送往醫(yī)院繼續(xù)救治,5月8日0時33分解某友經(jīng)救治無效死亡。
事故原因分析及認定
(一)直接原因
解某友進入廠區(qū)進行高壓清洗車調(diào)試,高壓水管接頭脫開,擊打其致傷,救治無效死亡。
(二)間接原因
1.人員違章。在未辦理出入許可、未經(jīng)責(zé)任班組及工作負責(zé)人同意的情況下,違章進入生產(chǎn)區(qū)域進行清洗車調(diào)試工作。
2.裝置違章。作業(yè)機具存在隱患,清洗車高壓水泵出水管二次改裝,連接強度降低。出水管接頭未設(shè)置安全防護裝置,清洗車安全防護缺失。
3.管理缺失。工作票、風(fēng)險預(yù)控票等管理文件缺少高壓清洗車風(fēng)險辨識與交底內(nèi)容?!竟娞枺弘娏棥?/strong>
(四)暴露問題
1.安全生產(chǎn)理念不牢固。駐馬店公司未有效貫徹習(xí)近平總書記“堅持從源頭上防范化解重大安全風(fēng)險”的安全生產(chǎn)觀,未牢固樹立“人民至上,生命至上”安全理念。未嚴格落實集團公司“十必須、兩嚴格”規(guī)定及集團公司、河南公司“外委承包商管理專項行動”要求,安全思想麻痹大意,承包商管理基礎(chǔ)薄弱。
2.安全責(zé)任落實不到位。駐馬店公司未及時根據(jù)人員變化修訂全員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制,部分崗位履職清單和履職標準不全面、不細致。未認真落實承包商管理主體責(zé)任,對臨時承包商缺乏全過程監(jiān)管。責(zé)任落實不細致,機組檢修期間,未落實集團公司關(guān)于夜間作業(yè)安全監(jiān)管要求,未按規(guī)定加強夜間現(xiàn)場檢查,對人員私自進入現(xiàn)場失察失管。
3.承包商管理存在漏洞。駐馬店公司承包商人員及機具入場審查把關(guān)不嚴,導(dǎo)致帶病機具進場。人員體檢報告審核不嚴。承包商安全培訓(xùn)教育不到位,承包商人員遵規(guī)守紀意識不強。門禁管理松懈,生產(chǎn)區(qū)域未設(shè)置門衛(wèi),外委人員私自進場未能發(fā)現(xiàn)。
4.安全過程管理松軟。駐馬店公司“2號機風(fēng)煙系統(tǒng)檢修”工作票、風(fēng)險預(yù)控票和安全交底中,均缺失清洗車使用風(fēng)險辨識與分析等內(nèi)容,各級人員簽字把關(guān)流于形式。工作班成員變更隨意,對安全交底監(jiān)督不嚴,交底流于形式。風(fēng)險預(yù)控措施審核不嚴,風(fēng)險預(yù)控事項交代不徹底。三措兩案關(guān)于清洗車調(diào)試和風(fēng)險辨識部分與實際工作空間位置不符,各級人員審核把關(guān)草率。安全監(jiān)督管理存在死角盲區(qū),安全技術(shù)交底無移動執(zhí)法記錄儀,高風(fēng)險作業(yè)視頻遠傳不到位?!竟娞枺弘娏棥?/p>
5.安全警示教育不深入。安全警示活動開展不深不實,未吸取近期電力系統(tǒng)安全事故教訓(xùn),未起到警示教育效果。檢查部分班組未按照安全警示教育活動內(nèi)容開展相關(guān)活動。學(xué)習(xí)討論流于形式,沒有結(jié)合自身崗位展開討論發(fā)言?;顒釉缕陂g,存在以學(xué)習(xí)通知代替警示大學(xué)習(xí)、大討論現(xiàn)象,個別班組未見開展事故警示活動內(nèi)容。安全事故學(xué)習(xí)傾向于學(xué)習(xí)通報內(nèi)容,未結(jié)合自身崗位,舉一反三開展問題分析?!竟娞枺弘娏棥?/p>
6.應(yīng)急處置能力不足。駐馬店公司應(yīng)急救援預(yù)案中,對高壓水傷人評估不足,未開展應(yīng)急預(yù)案實戰(zhàn)培訓(xùn)。承包商創(chuàng)傷救護能力不強,措施應(yīng)對不明確。事故發(fā)生后,應(yīng)急救援、匯報程序不順暢、不及時。