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大同二電廠汽輪機(jī)飛車事故親歷記!

一九八五年十月二十九日,大同二電廠二號(hào)機(jī)組發(fā)生了震驚業(yè)界的汽輪機(jī)飛車事故。這是一起因調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷和接長(zhǎng)軸螺栓制造質(zhì)量造成的重大設(shè)備損壞事故,事故發(fā)生時(shí)我正在現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備,親歷了事故的全過程,參與了事故的處理。作為親歷者有責(zé)任把這些過程記錄下來。


事故發(fā)生過程中留存的原始記錄

圖片

二十九日下午,我作為水泵隊(duì)技術(shù)員接到晚上啟動(dòng)一號(hào)機(jī)組的通知,晚飯后我早早來到現(xiàn)場(chǎng),先去集控室向值長(zhǎng)了解啟動(dòng)安排和設(shè)備缺陷情況,然后到就地檢查設(shè)備。當(dāng)時(shí)廠內(nèi)只有二號(hào)機(jī)組單機(jī)運(yùn)行,經(jīng)500kV變電站的255開關(guān)送電;一號(hào)機(jī)組檢修消缺后準(zhǔn)備啟動(dòng);三號(hào)機(jī)組在基建調(diào)試階段,當(dāng)晚也準(zhǔn)備啟動(dòng)。

21點(diǎn)30分左右,我正在一號(hào)機(jī)組零米給水泵處檢查設(shè)備,突然感到廠房照明先暗后特亮,緊接著聽到機(jī)組傳來一陣很怪的“吭吭”聲,我知道發(fā)生了異常情況,趕緊從給水泵旁的樓梯爬上了十米運(yùn)轉(zhuǎn)平臺(tái),聽到二號(hào)機(jī)處的聲音越來越大并傳來劇烈振動(dòng),我下意識(shí)地朝著控制室方向跑去,跑到半路被從控制室撤出的運(yùn)行人員擋了回來,緊接著看到二號(hào)機(jī)組機(jī)頭起火,后來發(fā)電機(jī)處也起火并傳來爆炸聲。這時(shí)正在生產(chǎn)二樓會(huì)議室開會(huì)的廠領(lǐng)導(dǎo)聞?dòng)嵹s來,了解情況后立即組織救火,廠房?jī)?nèi)濃煙滾滾,機(jī)組傳來陣陣刺耳的摩擦聲,就像人痛苦時(shí)發(fā)出的呻吟聲,我的心情就像被針扎一樣難受,直到機(jī)組沒了聲音才離開現(xiàn)場(chǎng)。

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回到水泵隊(duì),我把所有的值班人員迅速組織起來,飛奔現(xiàn)場(chǎng)參加滅火工作。這時(shí)廠消防隊(duì)和大同市的消防車正陸續(xù)趕往現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)過兩個(gè)多小時(shí)的奮戰(zhàn)終于把火災(zāi)撲滅。據(jù)說那天晚上除了大同當(dāng)?shù)氐南儡囃?,把朔州的消防車也調(diào)了過來,市委書記肖聰慈命令武警進(jìn)入緊急戒備狀態(tài)以應(yīng)不測(cè)。


晚上一點(diǎn)多,檢修處召開會(huì)議布置下步工作,我拖著疲憊不堪的身軀來到會(huì)場(chǎng)時(shí),看到副總工程師張旗也在,會(huì)上張總說汽輪機(jī)可能發(fā)生了飛車事故,這個(gè)消息令我十分吃驚,在事故還未開始調(diào)查,大家還沒從救火現(xiàn)場(chǎng)回過味來處于懵懂狀態(tài)的情況下,張總能夠作出如此準(zhǔn)確的判斷,其學(xué)識(shí)和擔(dān)當(dāng)令人由衷的欽佩。

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事故初步診斷報(bào)告

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這場(chǎng)突如其來的飛車事故是怎樣發(fā)生的呢?

經(jīng)過事故調(diào)查委員會(huì)歷時(shí)兩個(gè)月的工作,對(duì)這起事故的情況逐漸清晰了起來。


1、事故前情況:

廠內(nèi)二號(hào)機(jī)組單機(jī)運(yùn)行,經(jīng)500kV變電站的255開關(guān)送電(降壓為220kV),發(fā)電機(jī)負(fù)荷130MW,發(fā)電機(jī)自動(dòng)電壓調(diào)整器未投,勵(lì)磁電流1200安。


2、事故經(jīng)過:

21點(diǎn)30分左右,發(fā)電機(jī)有功負(fù)荷由2分鐘前的130MW快速增至170MW,值班人員發(fā)現(xiàn)盤上出現(xiàn)“裝置故障”光字牌,表計(jì)大幅擺動(dòng),照明先暗后特亮,同時(shí)聽到機(jī)組發(fā)出“怪叫聲”、2秒后255開關(guān)跳閘,盤上出現(xiàn)“失磁保護(hù)動(dòng)作”光字牌,機(jī)組負(fù)荷甩至66MW ,約10秒后發(fā)電機(jī)主開關(guān)202跳閘,機(jī)組出現(xiàn)強(qiáng)烈振動(dòng),再經(jīng)10秒左右,鍋爐值班員手動(dòng)打開安全閥排汽,汽機(jī)值班員目擊車頭轉(zhuǎn)速表已達(dá)4380轉(zhuǎn)/分,機(jī)組隨即發(fā)出巨響,噴出火團(tuán)。事故的整個(gè)過程約40秒左右,時(shí)間極短。

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3、設(shè)備損壞情況:

機(jī)組轉(zhuǎn)子斷為五段,四個(gè)斷面分別為車頭、中壓轉(zhuǎn)子與其接長(zhǎng)軸的聯(lián)軸器、兩個(gè)接長(zhǎng)軸之間的聯(lián)軸器、發(fā)電機(jī)與主勵(lì)磁機(jī)之間的聯(lián)軸器,聯(lián)軸器損壞表現(xiàn)為全部緊固螺栓脫出或斷裂。

四個(gè)中壓調(diào)節(jié)汽門操縱座沿M20螺釘法蘭面斷裂,有三個(gè)掉落地面。

高壓轉(zhuǎn)子部分復(fù)環(huán)甩脫,葉輪有磨損,汽封和軸封全部磨損。

中壓轉(zhuǎn)子第26級(jí)葉片全部甩出,除第24級(jí)外,其余各級(jí)葉片嚴(yán)重?fù)p壞,中段缸體左側(cè)斷裂。

低壓轉(zhuǎn)子部分復(fù)環(huán)甩脫,葉片變形或頂部磨損,低壓缸局部變形。

前、中軸承箱及三號(hào)軸承座斷裂,一瓦上軸承蓋拋至機(jī)組左側(cè),軸瓦有逆轉(zhuǎn)現(xiàn)象,一至六瓦巴氏合金有捻損,三瓦尤為嚴(yán)重,推力瓦的工作面和非工作面全部損壞,盤車裝置殼體斷裂,盤車馬達(dá)掉落地面。


4、解體檢查情況:

發(fā)現(xiàn)中壓主汽門自動(dòng)關(guān)閉器滑閥下部節(jié)流旋塞 脫出16毫米;高壓缸軸封套圈有逆轉(zhuǎn)現(xiàn)象;高、中壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器螺栓雖未斷開,但都嚴(yán)重?fù)p壞。

為了查清汽輪機(jī)飛車事故的原因,機(jī)械工業(yè)部和水利電力部委托中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)、中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)、中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)組織二十位專家教授組成事故診斷專家組,歷時(shí)半年進(jìn)行機(jī)組事故診斷,但對(duì)造成機(jī)組損壞的直接原因卻是眾說紛紜,莫衷一是。

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一部分專家認(rèn)為,超速是造成機(jī)組嚴(yán)重?fù)p壞的直接原因。對(duì)事故過程分析如下:

1、21時(shí)30分左右,機(jī)組在未投自動(dòng)電壓調(diào)整器且運(yùn)行人員未調(diào)整勵(lì)磁的情況下,有功負(fù)荷由130 MW升到170 MW,由于功率因數(shù)遠(yuǎn)大于0.96,引起機(jī)組失步,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)低勵(lì)失步保護(hù)動(dòng)作,經(jīng)2秒鐘時(shí)限跳255開關(guān),有功負(fù)荷從170 MW甩至66 MW左右。本應(yīng)按整定值255開關(guān)跳閘后0.5秒跳202開關(guān),由于保護(hù)接線錯(cuò)誤,202不能跳閘,但經(jīng)10~15秒(模擬時(shí)間)202開關(guān)跳閘,這是這次事故的導(dǎo)火線,但與機(jī)組嚴(yán)重?fù)p壞沒有直接關(guān)系。


2、202開關(guān)跳閘后,由于右側(cè)中壓主汽門自動(dòng)關(guān)閉器滑閥下部節(jié)流旋塞脫出16毫米,使滑閥始終處在上限位置,右側(cè)中壓主汽門約延遲15~17秒才能完全關(guān)閉,而中壓調(diào)速汽門也未及時(shí)關(guān)閉,使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速達(dá)3700~3800轉(zhuǎn)/分,并使機(jī)組加劇振動(dòng)。


3、由于機(jī)組超速,首先使高中壓轉(zhuǎn)子接長(zhǎng)軸和低壓轉(zhuǎn)子接長(zhǎng)軸的法蘭螺栓斷裂(有兩個(gè)螺栓飛出,至今尚未找到)。當(dāng)高中壓轉(zhuǎn)子與低壓轉(zhuǎn)子斷開后,中間再熱器的剩余能量使高中壓轉(zhuǎn)子繼續(xù)升速到4380轉(zhuǎn)/分以上,使葉片甩出、動(dòng)靜部分摩擦、軸承損壞、噴油著火,當(dāng)26級(jí)葉片全部甩出后形成緊急剎車。超速是機(jī)組嚴(yán)重?fù)p壞的直接原因。


4、從中壓轉(zhuǎn)子與接長(zhǎng)軸的聯(lián)軸器螺栓主體斷口分析,斷面形貌表現(xiàn)為疲勞斷口,先有疲勞裂紋,最后受到重大沖擊而全部斷裂。疲勞紋起源于螺紋根部退刀槽處,該處加工圓角小于設(shè)計(jì)要求,應(yīng)力集中易于形成疲勞源。從已有疲勞裂紋的螺栓殘骸先擼扣后沿疲勞裂紋斷裂的情況看,螺栓疲勞裂紋已成隱患,但不是釀成這次嚴(yán)重超速破壞事故的主要原因。

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另一部分專家認(rèn)為,油膜振蕩或軸系失穩(wěn)是造成機(jī)組嚴(yán)重?fù)p壞的直接原因。對(duì)事故過程模擬如下:

1、由于存在不利運(yùn)行工況和機(jī)組軸系扭振,該機(jī)在事故以前,已經(jīng)在螺栓退刀槽應(yīng)力集中較大處,因受較長(zhǎng)期的交變應(yīng)力作用而產(chǎn)生了疲勞裂紋。


2、轉(zhuǎn)子在202開關(guān)跳閘后,轉(zhuǎn)速升高并穩(wěn)定在一定水平下,有可能發(fā)生油膜振蕩或失穩(wěn)現(xiàn)象,造成機(jī)組強(qiáng)烈振動(dòng),出現(xiàn)較大不平衡,加劇振動(dòng),導(dǎo)致中壓調(diào)汽門的操縱座與軸承座連接的法蘭面振松,從而使中壓調(diào)速汽門失控,形成轉(zhuǎn)速進(jìn)一步飛升,軸瓦進(jìn)一步損壞,不平衡進(jìn)一步加大的惡性循環(huán),終于使聯(lián)軸器螺栓中已存在的疲勞裂紋迅速擴(kuò)大,最后瞬間斷裂,高中壓轉(zhuǎn)子與低壓轉(zhuǎn)子脫離,由于高中壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量只占軸系約1/4,故其轉(zhuǎn)速繼續(xù)飛升至4000轉(zhuǎn)/分以上,使第26級(jí)葉片全部甩脫,中壓缸嚴(yán)重?fù)p毀。


廠長(zhǎng)于洪基關(guān)于事故初步診斷報(bào)告的批示

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究竟是超速引起機(jī)組振動(dòng)?還是振動(dòng)造成機(jī)組超速?這個(gè)問題在今天看來通過事故順序記錄儀并不難分析,但在當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件下,就像回答“先有雞還是先有蛋”一樣困難。

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當(dāng)年的國(guó)產(chǎn)200MW汽輪機(jī)在安全監(jiān)測(cè)和故障診斷裝備方面完全就是一臺(tái)“裸機(jī)”,不但軸承振動(dòng)、鑒相、軸向位移、脹差等重要參數(shù)沒有自動(dòng)記錄,就是汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速也沒有自動(dòng)記錄,事故分析可依據(jù)的現(xiàn)場(chǎng)資料只有一段主蒸汽壓力和溫度記錄曲線及運(yùn)行人員就地觀察到的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速4380轉(zhuǎn)/分,事故的過程又極其短暫,只有40秒左右。故障診斷只能依據(jù)這些極其有限的現(xiàn)場(chǎng)資料和設(shè)備損壞情況進(jìn)行分析推斷。


事故后解體發(fā)現(xiàn)中壓主汽門自動(dòng)關(guān)閉器滑閥下部節(jié)流旋塞脫出16毫米,使滑閥始終處在上限位置,經(jīng)計(jì)算右側(cè)中壓主汽門約延遲15~17秒才能完全關(guān)閉,所以部分專家指出機(jī)組超速是事故的直接原因。但問題是中壓主汽門延遲關(guān)閉,還有中壓調(diào)速汽門呢?沒有證據(jù)說明中壓調(diào)速汽門在事故前也失靈。


國(guó)產(chǎn)200MW汽輪機(jī)是在消化吸收前蘇聯(lián)50MW機(jī)組技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,由于缺乏末級(jí)長(zhǎng)葉片的設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn),就用三個(gè)50MW機(jī)組的汽缸組成200MW機(jī)組的低壓缸,形成了三缸三排汽的結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)的汽輪機(jī)軸系又細(xì)又長(zhǎng),穩(wěn)定性很差,中、低壓缸之間的接長(zhǎng)軸更是軸系的薄弱環(huán)節(jié),早期的多臺(tái)200MW機(jī)組曾發(fā)生過油膜振蕩。


軸系穩(wěn)定性差是國(guó)產(chǎn)200MW機(jī)組存在的重大設(shè)備隱患,所以有的專家認(rèn)為軸系失穩(wěn)是事故的直接原因。軸系失穩(wěn)引發(fā)油膜振蕩,強(qiáng)烈振動(dòng)造成中壓調(diào)速汽門操縱座損壞,中壓調(diào)速汽門失靈造成機(jī)組超速。但問題是二號(hào)機(jī)組在調(diào)試期間和投產(chǎn)以后均未出現(xiàn)過軸系失穩(wěn)現(xiàn)象,事故前甩掉66MW負(fù)荷能引起多大的轉(zhuǎn)速動(dòng)態(tài)飛升?會(huì)造成機(jī)組失穩(wěn)?
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兩種意見相持不下,當(dāng)時(shí)前一種意見稍占上風(fēng)。但是兩年后秦嶺發(fā)電廠發(fā)生的又一起同型號(hào)的汽輪機(jī)飛車事故,似乎是專門給后一種意見增加了一個(gè)注腳。


發(fā)電總廠關(guān)于開展反事故斗爭(zhēng)的文件

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一九八八年二月十二日,秦嶺發(fā)電廠五號(hào)機(jī)組在進(jìn)行危急保安器提升轉(zhuǎn)速試驗(yàn)時(shí),發(fā)生了軸系斷裂重大事故,6處聯(lián)軸器螺栓、5處軸體發(fā)生斷裂,軸系斷為13段。


國(guó)家事故調(diào)查組經(jīng)過七個(gè)月的調(diào)查分析,認(rèn)為這次事故是由油膜失穩(wěn)開始的突發(fā)性、綜合性強(qiáng)烈振動(dòng)造成的軸系嚴(yán)重破壞。該機(jī)組的軸系穩(wěn)定性裕度偏低和機(jī)組轉(zhuǎn)速飛升到3500轉(zhuǎn)/分~3600轉(zhuǎn)/分是釀成這次事故的主要起因。


該型機(jī)組在額定參數(shù)下且同步器在3000轉(zhuǎn)/分位置時(shí),其調(diào)速系統(tǒng)工作范圍上限約為3400轉(zhuǎn)/分(計(jì)算值),較國(guó)內(nèi)其他廠家200MW汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)上限(一般為3600轉(zhuǎn)/分)降低很多,超速試驗(yàn)滑閥可控面積大,調(diào)速器滑閥的最大排油口面積小,有產(chǎn)生調(diào)速系統(tǒng)開環(huán)的條件。


這兩起事故發(fā)生后,水電部和機(jī)械部聯(lián)合制定了防止國(guó)產(chǎn)200MW汽輪機(jī)超速和軸系斷裂的反事故措施,包括更換聯(lián)軸器螺栓材質(zhì)、更換發(fā)電機(jī)前后軸承為橢圓瓦、更換調(diào)速器滑閥和超速試驗(yàn)滑閥套筒、提升轉(zhuǎn)速試驗(yàn)時(shí)將主蒸汽壓力降低到7MPa、正常停機(jī)時(shí)必須先打閘后解列等,并從國(guó)外引進(jìn)了飛利浦公司RMS700型汽輪機(jī)安全監(jiān)測(cè)保護(hù)系統(tǒng),特別有遠(yuǎn)見的是給機(jī)組配置了黑匣子——事故順序記錄儀。