國電能源金山熱電廠6kV開關(guān)著火損壞事故
轉(zhuǎn)載。
【事故經(jīng)過】
2012年1月22 日,金山熱電廠#2機組負荷165MW ,主汽壓力11.39MPa ,主、再熱汽溫535℃、538℃。#1、#2、#3磨煤機運行,#4、#5磨煤機備用。#2給水泵運行,#1給水泵聯(lián)動備用,#3給水泵備用。#3輔機循環(huán)水泵運行,#1機循環(huán)水泵聯(lián)鎖備用,#2輔機循環(huán)水泵備用。廠用電由高廠變供電。機組大聯(lián)鎖保護未投入。3時54分27秒,CRT上6kVⅡA段母線電壓顯示異常超量程,光字牌發(fā)“6kVⅡA段母線接地”信號,4時04分,轉(zhuǎn)變?yōu)榻饘傩越拥亍?時04分48秒,快切裝置動作切換廠用電,跳開工作電源631開關(guān),備用電源630開關(guān)自投。啟備變A分支零序保護動作,630開關(guān)跳閘;運行人員手動搶合備用電源630 開關(guān),啟備變A分支零序保護再次動作,630開關(guān)再次跳閘,6kVⅡA段母線失電。該段上#1磨、#3磨、#1引風機、#1送風機、#1一次風機停運,“總風量小于25%”保護觸發(fā)鍋爐MF T動作,鍋爐滅火,運行人員緊急減負荷。4時11分57秒,#2主變高壓側(cè)A、B相電流突降至零,機組非全相運行,主變高壓側(cè)間隙零序保護動作,機組跳閘。由于DCS 遠程柜失去控制電源,#3輔機循環(huán)水泵跳閘后,#1輔機循環(huán)水泵未聯(lián)啟,#2輔機循環(huán)水泵無法啟動,導致輔機冷卻水中斷,給水泵工作油溫高致使#1、#2號機運行給水泵相繼跳閘,#1爐水位低保護動作滅火。事故造成#2機6k VⅡA段#1漿液循環(huán)泵開關(guān)柜徹底燒毀,與之相鄰的#2碎煤機、#3輔機循環(huán)泵開關(guān)柜燒毀,#1送風機、#3空壓機的母線室套管部分燒損,#2高廠變ⅡA分支中性點接地電阻損壞。
【事故原因】
#2機#1漿液循環(huán)泵開關(guān)柜電氣回路金屬性接地是本次事故的直接原因,接地導致開關(guān)柜著火、6k V ⅡA段母線失電,鍋爐滅火。開關(guān)柜起火引發(fā)交流電源混入直流系統(tǒng),由于#2機202開關(guān)直流控制電纜較長(約400米),存在較大分布電容,交流混入直流回路后通過分布電容將電壓加到開關(guān)跳閘線圈,造成開關(guān)A、B相誤跳(C相跳閘線圈阻抗特性較好未動作),機組非全相運行,主變間隙零序保護動作,機組跳閘。
【暴露問題】
1.設備檢查維護和定期試驗工作不到位。沒有按照規(guī)定的檢修周期,開展對開關(guān)柜操作機構(gòu)、接觸部件、絕緣構(gòu)件的檢查,進行真空開關(guān)耐壓測試等預防性試驗,未及時發(fā)現(xiàn)開關(guān)柜事故隱患。
2.繼電保護管理存在薄弱環(huán)節(jié),防“三誤”工作沒有落到實處。按照事故錄波分析,高廠變A分支過流保護應該動作,而實際沒有動作,直接原因是保護定值控制字錯誤設置為“0”(置“1”為投入)。20 2 開關(guān)非全相保護時間繼電器整定時間偏差過大(應整定在1.5秒,事故后實際校驗為4.47 秒),開關(guān)非全相時保護未能及時動作,而是依靠主變間隙零序保護動作切除故障。
3.反事故措施落實有差距。2010 年集團公司安全性評價時指出該廠DCS遠程柜只有一路控制電源安全隱患,但未進行有效整改,6kVⅡA段失電后引發(fā)全廠公用冷卻水系統(tǒng)控制電源喪失,輔機循環(huán)水泵無法啟動,輔機冷卻水中斷導致運行中的另一臺鍋爐滅火。同時,事故追憶只能記錄30 分鐘歷史數(shù)據(jù)問題仍未整改,無法滿足運行和事故分析要求?;馂淖詣訄缶?、工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)未投入,未能在本次火情中發(fā)揮作用,延緩了事故處理。
4.人員培訓有待加強。有關(guān)人員對運行規(guī)程中“備用分支過流閉鎖備自投”等內(nèi)容不掌握,備用電源630開關(guān)自投復跳后,沒有檢查分支零序等保護動作情況,盲目強合,加劇了設備毀損程度。